欢迎进入高端纺织产业专题!
位置:高端纺织>>资讯>>资讯>>内容阅读
革新创造结硕果 节能降耗五百万

2018年,德州兴德棉织造有限公司大力倡导各单位革新创造、修旧利废,充分挖掘人才、技术等方面的优势,节支增效。机动车间积极响应公司倡议,从动力供电、电机负荷、空压机能效、电气线路改造及配件维修、修旧利废等方面进行技术革新、工艺创新,经统计,全年实现节能降耗561.2万元的可喜成绩。

一、创新节能比贡献

机动车间是公司的一个花钱大户,每月电费费用319-369万元,汽费29-119(冬季)万元。历年来,机动车间始终把如何发挥设备的最佳效能,如何创新节能作为中心工作来抓,全体职工出主意想办法,各工段比创新、比贡献。

电气工段紧跟公司生产布局的调整节奏,不断整合供配电系统,避免“大马拉小车”运行。他们调整回路停运9变北的变压器,年节电约3.6万度,合人民币约2.5万元;对05年引进GA308浆纱机的控制系统进行技术改造,做到了真正的“停车待机”,年节约电费3.2万元。

空压工段根据公司生产布局的调整,紧紧围绕如何让空压机发挥最佳效能这一中心课题,从工艺流程上进行创新和改造,通过对空压设备的搬迁改造,使供气管道既简洁合理,空压机又能发挥最佳效能,年节约费用179.2万元。

计量节能科按照公司要求,积极协调利用大工业企业参与电力市场交易这一有利条件,确保生产用电享受市场批发价,用上市场直供电,年节约电费78万元。

空调工段在杜绝管路“跑、冒、滴、漏”的基础上,积极做好保温、保湿工作,并根据生产布局的调整,重新进行管道设置,年节约蒸汽费用50.05万元。

二、修旧利废保生产

机动车间担负着全公司的机配件维修工作,如何在少花钱,不花钱的基础上保证公司设备的正常运转,成为车间上下的共同目标。在大样机、织机、风冷空压机等设备的搬迁中,他们积极想办法,动脑子,节约各类外协费用5.4万元。

电气工段通过修旧利废,为公司节约了大量机配件资金。其中,修复线路板、变频器、PLC 共计数量1548台(块),节约233.7万元;利用废旧电缆,节约费用5.6万元。

机修工段共完成各类机配物件维修抢修任务3978种,19415件,为公司增产增效做出了积极贡献。(赵守用 报道)


免责声明:本网站部 分文章和信息来源于互联网,本网转载出于传递更多信息和学习之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请立即联系管理 员,我们会予以更改或删除相关文章,保证您的权利。对使用本网站信息和服务所引起的后果,本网站不作任何承诺。
Copyright 版权所有 Copyright 2013-2014 福建省云创集成科技服务有限公司
All Rights Reserved. 运营维护:三明市明网网络信息技术有限公司 业务咨询:0598-8233595 0598-5831286 技术咨询:0598-8915168